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美丽乡村整治污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 18:14:41 阅读: 来源:砂磨机厂家

美丽乡村整治污水处理设备

核心提示:美丽乡村整治污水处理设备,小型设备都是现货销售,大型设备2到3天发货; 到货立即安排安装工人安装指导、调试,不耽误时间!!美丽乡村整治污水处理设备 若氨氮与亚硝氮全部由厌氧氨氧化途径去除, 则总氮去除量与硝氮生成量之比为8, 因此通常采用总氮去除量和出水硝氮增量之比表示CANON工艺运行情况, 将该值称为特征比, 若特征比大于8, 说明出水硝氮减少, 反应器内发生反硝化反应, 若特征比小于8, 说明NOB活性增强. 图 5为试验期间总氮去除负荷及特征比变化.  反应器启动初期, 特征比为16.4, 可能是由于接种的污泥由于环境的改变导致一部分细菌死亡, 为反硝化菌提供碳源, 反硝化菌活性较高.随着碳源被消耗, 反硝化菌活性降低, 特征比逐渐下降并保持在8左右, 特征比没有持续减小, NOB活性被维持在较低水平.

在第49 d, 进水基质浓度保持不变, 氨氮浓度依然在38.8~53.4mg·L-1之间, 通过将水力停留时间缩短为3 h来提高反应器的进水氨氮负荷, 实现反应器的高负荷运行, 由于高氨氮负荷的冲击, 总氮去除率减少至32.3%, 氨氮去除率减少至42.3%.经过12 d的适应阶段, 出水氨氮浓度减少至3.2 mg·L-1, 平均氨氮去除率为96.8%, 平均总氮去除率为78%, 出水硝氮浓度保持在10 mg·L-1左右, 总氮去除负荷由0.151 kg·(m3·d)-1增大至0.303 kg·(m3·d)-1, 几乎增大一倍, CANON工艺再次稳定运行.  由于A/O除磷工艺出水中COD大部分为不可降解有机物, 难以被反硝化菌所利用, 所以进出水中COD浓度并没有太大变化, COD去除率维持在20%左右.反应器运行稳定, 但特征比逐渐减小, NOB呈现过量增殖的趋势, 127 d时, 特征比降低至4.3.有研究表明较低的DO浓度并不能长期抑制NOB的生长. CANON工艺理论总氮去除率为89%, 总氮去除率和总氮去除负荷相比于氨氮较小, 主要由于厌氧氨氧化反应产生部分硝氮, 并且反应器内NOB的活性无法被全部抑制, 为提高反应器总氮去除率, 在反应器中引入反硝化反应, 减少出水硝氮浓度.  2.2 SNAD生物滤柱启动及稳定运行阶段  在129 d时在进水中添加30 mg·L-1葡萄糖, 快速富集反硝化菌, 启动SNAD生物滤柱, 进水COD浓度增加至60~70 mg·L-1. 143 d时, 出水COD浓度降低至35 mg·L-1以下, 氨氮去除率达到98.1%, 总氮去除率达到85.3%, 特征比为8.8, 表明SNAD工艺成功启动. SNAD工艺出水总氮浓度保持在6~7 mg·L-1之间, 而CANON工艺出水总氮浓度为9.4~13.7mg·L-1, 试验表明, 与CANON工艺相比, SNAD工艺可以提高总氮去除率, 使出水达到更高的标准.有研究表明, 低浓度的有机物不会影响厌氧氨氧化菌的活性, 并且对细胞的生长有促进作用, 可以通过反硝化作用提高总氮去除率. AOB生长在生物膜外部消耗DO将部分氨氮转化为亚硝氮, 保证生物膜内部处于厌氧状态, 更有利于生物膜内部厌氧氨氧化菌与反硝化菌的生长, 相关研究也表明生物膜有助于缓解外界不利环境对厌氧氨氧化菌的抑制作用.  从第145 d开始反应器进入稳定运行阶段, 反应器出水氨氮浓度为0.6 mg·L-1, 出水总氮浓度为6.5 mg·L-1左右, 氨氮去除率最高达98.5%, 出水总氮浓度在5.5~7.3 mg·L-1之间, 平均出水总氮浓度6.8 mg·L-1, 总氮去除率最高达85.5%, 出水COD浓度在22~35 mg·L-1左右, 平均出水COD浓度为28.2 mg·L-1.第151 d后进入秋季, 温度逐渐降低, 进水温度为11.7~19.3℃, 平均出水氨氮去除率为1.2 mg·L-1, 总氮去除率依然维持在97%以上, 氨氮去除率在85%左右, 平均出水总氮浓度为6.8 mg·L-1, 平均总氮去除负荷为0.303 kg·(m3·d)-1, 温度对反应器性能的影响很小.与前期CANON生物滤柱相比, 出水总氮减少6 mg·L-1左右, 出水水质良好, 达到北京市地标一级A标准.反应速率的测定: 从滤柱中取出滤料, 刮下污泥, 放入1 L的烧杯中静置, 倒出上清液, 加入清水搅拌均匀, 静置沉淀过后再倒出上清液, 重复3次, 去除污泥中残留的基质.在烧杯底部设置曝气装置, 采用机械搅拌.试验采用人工配水, 采用NaHCO3调节碱度, 调节pH至7.5~8, 氨氮、亚硝氮和硝氮基质分别采用(NH4)2SO4、NaNO2和KNO3, 浓度均为50 mg·L-1.测定短程硝化、全程硝化、厌氧氨氧化和反硝化速率, 分别代表NOB、AOB、厌氧氨氧化和反硝化菌的活性.测定短程硝化和硝化反应速率时进行曝气, 使DO维持在1.0 mg·L-1以上, 测定厌氧氨氧化和反硝化速率时, 使基质处于厌氧状态.  反应速率的测定: 从滤柱中取出滤料, 刮下污泥, 放入1 L的烧杯中静置, 倒出上清液, 加入清水搅拌均匀, 静置沉淀过后再倒出上清液, 重复3次, 去除污泥中残留的基质.在烧杯底部设置曝气装置, 采用机械搅拌.试验采用人工配水, 采用NaHCO3调节碱度, 调节pH至7.5~8, 氨氮、亚硝氮和硝氮基质分别采用(NH4)2SO4、NaNO2和KNO3, 浓度均为50 mg·L-1.测定短程硝化、全程硝化、厌氧氨氧化和反硝化速率, 分别代表NOB、AOB、厌氧氨氧化和反硝化菌的活性.测定短程硝化和硝化反应速率时进行曝气, 使DO维持在1.0 mg·L-1以上, 测定厌氧氨氧化和反硝化速率时, 使基质处于厌氧状态.  2 结果与讨论2.1 CANON生物滤柱启动及稳定运行阶段  将成功启动并稳定运行600 d的上向流火山岩填料厌氧氨氧化生物滤柱的填料与亚硝化填料混合装入反应器内, 在启动阶段接种亚硝化污泥, 以污水处理厂A/O除磷工艺出水为基质, 启动CANON生物滤柱.由于生活污水中氨氮浓度较低, 容易造成NOB过量增殖, 导致出水总氮浓度升高.因此采用控制DO的方式抑制NOB的活性.据文献报道, AOB对DO的亲和力较NOB强, AOB氧饱和常数一般为0.2~0.4 mg·L-1, NOB氧饱和常数为1.2~1.5 mg·L-1. Philips等的研究表明, 反应器中溶解氧浓度为3.3 mg·L-1时, 生物膜内部30 μm处DO浓度可以降至0 mg·L-1.因此本试验将反应器中DO保持在1.0 mg·L-1以下, 以抑制NOB的生长, 维持反应器稳定运行.为减少接种初期亚硝化絮状污泥流失现象, 使亚硝化菌附着在填料上生长, 在启动初期采用较低的水力负荷, 滤速定为0.13 m·h-1, HRT约为6 h.出水SS小于10 mg·L-1, 亚硝化污泥截留在反应器中, 几乎没有流失.  反应器进出水基质浓度变化如图 2、3所示, 氨氮、总氮和COD去除率如图 4所示.进水氨氮浓度在38.8~53.4 mg·L-1之间, 进水亚硝氮和硝氮浓度基本为0 mg·L-1, 进水COD浓度为22~44 mg·L-1.在接种亚硝化污泥第7 d后, 氨氮去除率达到80%以上, 总氮去除率在70%, 表明亚硝化菌对生长条件适应良好, 可以与厌氧氨氧化菌协同作用.随着反应器的运行, 出水氨氮和亚硝氮浓度逐步降低, 第21 d时, 反应器出水氨氮浓度减少至2.6 mg·L-1, 氨氮去除率增加至92.2%, 总氮去除率为74.6%, 出水硝氮小于10 mg·L-1, 反应器运行稳定, 表明CANON生物滤柱启动成功, 且反应器内NOB活性被抑制在较低水平.随后经过30 d的运行, 出水氨氮浓度降至0.7 mg·L-1, 氨氮去除率达到98.4%, 总氮去除负荷在0.5 kg·(m3·d)-1左右, 总氮去除率达到81.1%, 出水硝氮在9~13 mg·L-1左右, 出水氨氮和总氮浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类排放标准, 而北京市地方标准的A类排放标准规定总氮浓度需小于10mg·L-1, 但由于厌氧氨氧化反应产生硝氮, 且CANON工艺无法去除硝氮, 导致出水总氮浓度较高, 超过排放标准.

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